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催化装置解吸塔重沸器内漏原因分析
一、故障经过
2019年05月22日,某催化装置解吸塔重沸器后凝结水罐液位低液位报警,凝结水采样带油,判断为该重沸器内漏,立刻将重沸器切出消缺。
经试压堵漏发现重沸器内漏原因为底部两根管束腐蚀穿孔,清洗、堵管后回装、投用,装置操作恢复正常。
二、原因分析
2.1 基本情况
解吸塔底重沸器,型号:TBJS1300-2.5-465-6 / 25-4;介质(管/壳程):蒸汽/脱乙烷汽油;温度℃(管/壳程):182 / 147;压力MPa(管/壳程):1 / 1.35。壳体材质为A3R,管束材质为09Cr2AlMoRe钢,相关工艺流程图见下图1,因在壳程底部脱乙烷油中的水分会在底部聚集,工艺介质中的硫化物等浓缩,硫化氢等在水的环境下形成了湿硫化氢腐蚀环境。
2.2 操作情况
近三个月来,解吸塔操作平稳,塔器压力、重沸器温度、蒸汽耗量均未出现明显波动,不具有导致重沸器内漏的条件。列出了重沸器的操作条件和设计条件,可见管、壳层的操作温度和压力均在设计范围以内,不存在超温超压的情况。
表1 重沸器操作与设计条件
2.3 脱乙烷油性质分析
下表中列出了凝缩油氯、硫和水含量的化验成绩,从与腐蚀密切相关的氯、硫数据上看,凝缩油中氯离子基本上检测不出,有少量的硫化物和水的存在。
表一 凝缩油化验分析结果
2.4 腐蚀产物分析
针对此次腐蚀原因分析,对腐蚀产物的垢样进行了元素分析,具体见下电子像图、谱图3-6及表2。
表2 腐蚀产物分析
从解析塔底重沸器壳程垢样分析报告中可看出主要腐蚀元素是硫,所以可以断定管束的失效原因主要是H2S-H2O腐蚀产生的。
2.5 腐蚀环境
(1)湿硫化氢腐蚀环境
腐蚀机理:钢材料在湿硫化氢环境中发生电化学反应:FeàFe2++2e-,硫化氢在水中发生电离反应:H2SàS2-+2H+。从以上的反应过程可以看出,硫化氢在水溶液中电离出氢离子,从钢材料中得到电子后还原成氢原子。氢原子之间具有很大的亲和力,易形成氢分子排出,但是此环境中存在硫化物和氰化物,削弱了氢原子间的亲和力,阻碍氢分子形成反应,如此一来,就会有少数的氢原子渗透到钢材料内部,游离于钢结构中,使钢材料脆性增加。同时,游离氢原子在非金属夹杂层、和其他不连续处聚集形成氢分子,这部分氢分子在钢结构内部很难排出,加之钢材料本身存在应力,造成湿硫化氢应力腐蚀开裂,形成局部穿孔开裂。
因此,根据腐蚀产物分析及腐蚀机理,湿硫化氢腐蚀造成管束局部穿孔开裂是本次E107内漏的重要原因,加之泄漏管束处于底部,此处硫化物及水易于沉积。同时,随着原油硫含量的逐步上升,直接影响了装置汽油的硫含量,汽油的硫含量上升使得E107的腐蚀加剧。
(2)垢下腐蚀
本次E107抽芯后发现,在管束两端沉积大量污垢和腐蚀产物,管束被污垢覆盖,使得该部位管束表面的流动和电解质的扩散受到极大的限制,加之管束两端接近管板处底部的流动性较差,在此区域易形成流动死区,使腐蚀物聚集。管束高压清洗后发现,之前管束底部堵孔的两排管束,腐蚀更严重,且腐蚀穿孔部位集中在管束两端,这也恰恰验证了管束两端底部流动性差,污垢易在此处沉积这一现象,为管束垢下腐蚀提供了条件。
2.6 其他原因
管束在抽装过程中,会进行吊装,在此过程中若吊带摆放位置不恰当或者管束局部受力,也有可能会导致换热管局部载荷集中导致换热管扭曲变形甚至损坏,特别是大型换热管束的吊装过程中这一方面影响尤甚,所以在该重沸器管束抽装过程中,一定要控制管束在吊装过程中吊带的布置、换热管的防护等,避免对换热管带来损伤。
三、处理情况无锡催化装置
3.1 堵管及预堵管
重沸器在进行壳程试压过程中发现2根管束泄漏。见下图8中标记处。考虑管束下层5排管束均有腐蚀堵管,对最下层第3、4、5排管束进行预防性集中堵管(第1、2排管束之前检修已预堵孔,本次抽芯发现此两排管束已腐蚀透孔),故本次堵管65根,加上此前堵管28根,E107目前共堵管93根,详见照片,其中管束最下第三排左数第一根、第四排右数第一根为本次试压泄漏管束。
3.2 外来油掺炼的控制
本次抽芯检查发现重沸器管束污垢较多,是加剧管束腐蚀的原因之一。重沸器的进料来自凝缩油罐,而凝缩油罐进料主要有四股,分别是压缩机富气、吸收塔来富吸收油、解吸塔来解吸气和粗汽油罐脱液包来富气注水。其中富气和解吸气为气相进料,带来垢相可能性很小,吸收塔吸收油进塔前有过滤器,富吸收油也能排除,因此,带来垢相的只有富气注水。
目前,粗汽油罐顶外来油数量较多,油相包括外来压油、外来凝缩油等,外来油品质难以监控。下图为生产波动期间,粗汽油罐界控OP值变化图,图10中粗汽油罐界控反复因外来压油带水开大,最高开度至20%(正常含硫污水量16t/h,开度仅7%)。大量污水从侧面进入粗汽油罐,本身含有杂质的同时,不可避免翻腾起罐底污泥,导致富气注水水质恶化,进而引起换热器管束结垢。
操作上采取以下技术手段来缓解和避免该情况:
(1)关注粗汽油罐界控变化,增设OP值报警上限,一旦出现压油大量带水情况,及时联系上游装置进行调整,并留富气注水和凝缩油样分析,避免对解析塔底重沸器造成不良影响。
(2)关注外来油品质,择机在粗汽油罐外来油注入点前增加一个过滤器,避免外来油污垢直接进入粗汽油罐。
(3)平稳凝缩油罐液位、界位,凝缩油罐内污垢有阻垢的沉降时间,避免经凝缩油流程进入换热器。
3.3 解析塔底重沸器低点切水点的优化
通过化验分析脱乙烷油带水量337mg/kg,按脱乙烷油量150t/h计,每小时有50.55kg的水进入重沸器,另一方面重沸器油相控制在120℃附近,低于1.3MPa压力下水的沸点,因此解吸塔底不可避免存在水相。原先的重沸器切水线位置位于管线中部,如下图11所示,无法完全切出底部水相,导致部分水带入重沸器,在换热器底部形成油水界面,形成H2S-H2O腐蚀环境,加剧腐蚀发生。
本次检修对现场切水进行优化,将抽出位置改至管线最低点,可以有效的将凝液及时切出,避免水相集聚,减缓腐蚀。
3.4 运行监控与管束更新
(1)对现堵漏后继续使用的管束监控运行,着重做好并每天的凝结水采样监控,若发现内漏,及时切出处理,避免影响扩大化。
(2)根据现有管束堵管情况,申请对该管束进行设备更新,采用抗湿硫化氢腐蚀的09#钢材质管束。
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